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优化铁矿选矿工艺,提高生产效益

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-12-31  浏览次数:4
为提高某铁矿选矿生产效益,降低选矿成本这一目标,选矿厂对某铁矿选矿工艺进行技术改造,取得了显著的经济效益。



1、铁矿选矿工艺流程



改造前的选矿工艺流程为:破碎为两段开路,破碎产品一般为-20mm占80%左右;磨浮为两个系列,处理量多在210t/d。改造后的选矿工艺流程为:破碎为两段一闭路,破碎产品一般为-20mm占95%左右;磨浮段改为两个磨矿系列、一个浮选系列,处理能力为410t/d。



2、改造的原因



该铁矿选矿厂建成后,经过几次改造,使处理能力达到了150t/d,形成了一个破碎、两个磨浮系列。存在的问题是流程不合理,设备小而多。表现为破碎为两段开路,产品粒度大;两个磨矿系列分别为Φ1500×3000和Φ1500×4500球磨机各1台,两个浮选系列共有XJK-1.1型浮选机24台,搅抖桶2台,设备小而多。由于上述问题,导致了球磨钢球、衬板消耗大,所需操作人员多,设备备品备件种类多、备用量大和选矿能耗高,使选矿成本居高不下。与同规模矿山相比,有很大差距。因此,要提高矿山的经济效益,对选矿厂进行技术改造是非常必要的。



3、改造过程



(1)第一阶段为磨浮系列改造。主要是将2#球磨机(MQG1500×3000型)更换为MQG1500×4500型球磨机,将两个浮选系列的24台XJK-1.1型浮选机全部拆除,用7台SF-4型充气式浮选机和3台XJK-1.1型浮选机代替,将两个系列合并为一个系列。改造后,磨浮厂房内的设备由原来的37台减少到27台,改造后的设备总装机容量由原来的323.8kW增加到了328.4kW,略高于改造前的总装机容量,但选矿处理能力却由原来的210t/d,提高到了310t/d。



(2)第二阶段为破碎系统的改造。主要是在原破碎流程中增加了振动筛,将原两段开路流程改为两段闭路流程。有效地控制了粉矿粒度,使入磨粒度合格率由原来的80%提高到了87%左右,从而使选矿处理能力由改造前310t/d提高到了410t/d。同时针对槽式给料机存在的给料不均匀、效率低、电耗高等问题,将槽式给料机更换为电磁振动给料机,使原矿破碎时间由原来的每天16小时缩短至12小时左右。



通过上述两次改造,在设备能力增大,总装机容量略有增加的情况下,由于处理量的增大,使得能耗降低、材料消耗相对减少,最终实现了选矿成本的有效降低,选矿生产效益自然提高了一大截。因此,各选厂可通过改造破碎及磨浮工艺来提高选矿生产效益。



某铁矿选矿工艺进行技术改造:http://www.hxjiqi.com/art/832.html
 
 
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